測試發電(diàn)機(jī)的(de)轉子(zǐ)繞組交流阻抗和(hé)功率損耗是(shì)判斷轉子(zǐ)繞組是(shì)否有(yǒu)匝間(jiān)×↕短(duǎn)路(lù)的(de)一(yī)種方法,在《電(diàn)力設備交接試驗φ♠規程》(以下(xià)簡稱《交規》)和(h≠é)《電(diàn)力設備預防性試驗規程》'α (以下(xià)簡稱《預規》)中都(dōu)有(yǒu)規定,當有(yǒu)♠≠₽匝間(jiān)短(duǎn)路(lù)時(shí),交流阻 ¥↓∞抗将減小(xiǎo),功率損耗将增加。
1.選擇合适的(de)測量儀,包括電(diàn)壓表、電(diàn)流表、功率表€<₽。使用(yòng)調壓器(qì)進行(xíng)調壓。
2.測量前,應用(yòng)調壓器(qì)升降壓多(duō)次,以消除轉子(zǐ)剩磁的(de)γ ≥影(yǐng)響。
3.每次試驗應在相(xiàng)同條件(jiàn)下(xi÷↑σà)進行(xíng),試驗電(diàn)壓峰值不(bù)超過額定勵磁電(diàn)'∏★÷壓。試驗接線如(rú)圖1-1所示。
4.隐極式轉子(zǐ)應在膛外(wài)及膛內(nèi)在不(bù)同轉速下(✔≤xià)測量;顯極式轉子(zǐ)應在膛外(wài)對(duì)每個(gè)轉子(zǐ)₩♠繞組測量。
5.在相(xiàng)同試驗條件(jiàn)下(xià)與曆年(niáβ×↓πn)數(shù)值比,不(bù)應有(yǒu)顯著變化(™↕huà)。
6.在轉動情況下(xià)測量時(shí),引線要(yàλ¥o)用(yòng)帶有(yǒu)絕緣手柄的(de)銅刷與轉子(zǐ)滑環相☆↑&(xiàng)接觸。
7.也(yě)可(kě)使用(yòng)我公司生(shēng)産的(de)ZC-401A發電(diàn)機(jī)轉子(zǐ)交流阻抗測試儀直接測量。
某電(diàn)廠(chǎng)125MW雙♣"水(shuǐ)內(nèi)冷(lěng)發電(d₹<iàn)機(jī),QFS-125-2型,額定勵磁電(diàn)壓為(w₹'®σèi)265V,額定勵磁電(diàn)流為(wèi)1650A,轉速為λ ©←(wèi)3000r/min。在交接試驗時(shí)進行♠(xíng)了(le)轉子(zǐ)交流阻抗和(hé)損耗的(de)測試。測試數(shδΩ£ù)據見(jiàn)表1-1,将測試數(shù)據與出廠(chǎng)數(shù)據(見♦§<¶(jiàn)表1-2)作(zuò)比較,得(de)出結果是(shì):在測量©αε差範圍內(nèi)無顯著變化(huà)。
轉速(r/min) | 電(diàn)壓(V) | 電(diàn)流(A) | 阻抗(Ω) | 損耗(W) |
0 | 140 | 22.3 | 6.28 | 1950 |
513 | 140 | 23.3 | 6.00 | 2160 |
1020 | 140 | 23.9 | 5.86 | 2220 |
1550 | 140 | 23.8 | 5.88 | 2220 |
2000 | 140 | 23.8 | 5.88 | 2230 |
2500 | 140 | 23.7 | 5.91 | 2220 |
3000 | 140 | 23.7 | 5.91 | 2220 |
超速(r/min) | 電(diàn)壓(V) | 電(diàn)流(A) | 阻抗(Ω) | 損耗(W) |
0 | 140 | 21.4 | 6.54 | 2120 |
500 | 140 | 22.4 | 6.25 | 2000 |
轉速(r/min) | 電(diàn)壓(V) | 電(diàn)流(A) | 阻抗(Ω) | 損耗(W) |
0 | 140 | 20.5 | 6.83 | 1960 |
513 | 140 | 21.5 | 6.51 | 2070 |
1020 | 140 | 22.25 | 6.29 | 2090 |
1550 | 140 | 22.35 | 6.26 | 2070 |
2000 | 140 | 22.35 | 6.26 | 2080 |
2500 | 140 | 22.25 | 6.29 | 2064 |
3000 | 140 | 21.1 | 6.33 | 2050 |
超速(r/min) | 電(diàn)壓(V) | 電(diàn)流(A) | 阻抗(Ω) | 損耗(W) |
0 | 140 | 20.0 | 6.96 | 1970 |
500 | 140 | 21.9 | 6.39 | 2060 |
某電(diàn)廠(chǎng)100MW發電(diàn)機(jī),SQF-1↓¥00-2型,雙水(shuǐ)內(nèi)冷(lěng), ↑→轉子(zǐ)電(diàn)壓245V,轉子(zǐ)電(diàn)流 ××為(wèi)1398A,轉速為(wèi)3000r/min。該發電(diàn)機(jī)1982年✘↓(nián)投産,在1988年(nián)大§≤(dà)修中發現(xiàn)交流阻抗靜(j¥>δ∑ìng)态值減小(xiǎo),而随轉速的(de)升高(gāo)又(≈£₹yòu)逐漸正常。針對(duì)此情況決定進行(xíng)動态交流阻抗跟蹤測試,其結果見β<©α(jiàn)表1-3。
日(rì) 期 | U2(V) | I2(A) | W2(W) | Z2(Ω) | 溫度(℃) |
1984年(nián)8月(yuè÷α)8日(rì) | 170 | 13.50 | 1410 | 12.593 | 20 |
1986年(nián)9月(yuè)2日(rì) | 170 | 13.38 | 1410 | 12.706 | 19 |
1988年(nián)8月(yuè)2日(rì) | 170 | 14.70 | 1575 | 11.565 | 26 |
1990年(nián)8月(yuè)10日(rì) | 170 | 16.36 | 1760 | 10.391 | 29 |
1992年(nián)8月(yuè)7日(rì) | 170 | 16.10 | 1728 | 10.559 | 25 |
1994年(nián)7月(yuè)26π✘✔∏日(rì) | 170 | 16.24 | 1736 | 10.465 | 23 |
從(cóng)表1-3中可(kě)見(jiàn),1994年(niá↕✔φn)測得(de)的(de)電(diàn)流及交流損耗分(fēn)别比19™✔84年(nián)的(de)增加了(le©÷)20.30%及23.12%,而交流阻抗卻下(∏ xià)降了(le)20.33%。再測直流電(diàn)阻1994年(niánβ☆¥×)比1984年(nián)也(yě)下(xià)降了(le)3.26%。故©≥初步認定該轉子(zǐ)繞組存在匝間(jiān)短(duǎn)路(lù₽₩®)征兆。對(duì)不(bù)同轉速下(xià δ∏)的(de)交流阻抗數(shù)據(見(£←✔jiàn)表1-4)進行(xíng)分(fēn)析,可(kě)以看(kàn)出其匝間(jiλ₩≠ān)短(duǎn)路(lù)是(shì)動态的(de)。即低(dī)轉速時(shí)有(yǒu)♦™→匝間(jiān)短(duǎn)路(lù),随著(zhe)轉速升高(gāo)逐漸好(hǎo€₽ )轉,到(dào)3000r/min時(shí)基本消失。根據其運行(x←₽βíng)情況振動值未超标,說(shuō)明(míng)在靜(jìng)态和(♥£≈¥hé)低(dī)轉速下(xià)有(yǒu)輕度匝間(jiān)短(duǎn)路(lù) ≈,決定加強監視(shì),停機(jī)檢修時(≠♠shí)進行(xíng)檢測。
日(rì) 期 | 轉速(r/min) | U2(V) | I2(A) | W2(W) | Z2(Ω) |
1984年(nián)9月(yuè)18日(rì) | 0 | 170 | 11.79 | 1410 | 14.42 |
1000 | 170 | 12.08 | 1453 | 14.08 | |
2000 | 170 | 12.35 | 1494 | 13.77 | |
3000 | 170 | 12.42 | 1515 | 13.69 | |
1986年(nián)9月(yuè™÷↓≈)19日(rì) | 0 | 170 | 11.78 | 1380 | 14.44 |
1000 | 170 | 12.05 | 1410 | 14.08 | |
2000 | 170 | 12.30 | 1443 | 13.82 | |
3000 | 170 | 12.38 | 1461 | 13.74 | |
1988年(nián)9月(yuè)6日(rì) | 0 | 170 | 13.2 | 1560 | 12.88 |
1000 | 170 | 12.3 | 1440 | 13.82 | |
2000 | 170 | 12.39 | 1470 | 13.72 | |
3000 | 170 | 12.38 | 1470 | 13.73 | |
1990年(nián)9月(yuè)7日(rì) | 0 | 170 | 15.02 | 1760 | 11.32 |
1000 | 170 | 15.48 | 1804 | 10.98 | |
2000 | 170 | 15.20 | 1820 | 11.18 | |
3000 | 170 | 12.32 | 1456 | 13.8 | |
1991年(nián)9月(yuè)24日(rì) | 0 | 170 | 16.96 | 1740 | 10.02 |
1000 | 170 | 16.80 | 1756 | 10.12 | |
2000 | 170 | 15.90 | 1620 | 10.69 | |
3000 | 170 | 13.52 | 1520 | 12.57 | |
1992年(nián)9月(yuè)10日(rì) | 0 | 170 | 14.96 | 1728 | 11.36 |
1000 | 170 | 15.24 | 1772 | 11.16 | |
2000 | 170 | 15.02 | 17.84 | 11.32 | |
3000 | 170 | 12.20 | 1424 | 13.93 | |
1993年(nián)8月(yuè)7日(rì) | 0 | 170 | 17.00 | 1720 | 10.00 |
1000 | 170 | 15.98 | 1572 | 10.71 | |
2000 | 170 | 15.80 | 1600 | 10.76 | |
3000 | 170 | 13.64 | 1580 | 12.46 | |
1994年(nián)8月(yuè)19日(rì) | 0 | 170 | 14.90 | 1728 | 11.41 |
1000 | 170 | 13.70 | 1580 | 12.41 | |
2000 | 170 | 13.80 | 1600 | 12.32 | |
3000 | 170 | 13.20 | 1592 | 12.88 |
此外(wài),應配合用(yòng)功率表相✘λ<£(xiàng)量投影(yǐng)法試驗,也(yě)發現(xiàn)有(yǒu)匝間(jiān♦£)短(duǎn)路(lù)現(xiàn)象。
某廠(chǎng)一(yī)台300MW發電(diàn)機(jī),在∑★☆₽1988年(nián)7月(yuè)發電(diàn)機(jī)大(dà)修時(<δshí),做(zuò)轉子(zǐ)的(de)常規預防性試驗,發現(γ₩™♠xiàn)轉子(zǐ)交流阻抗及功率損耗分(fēn)别為(wèi)↕'§2.19Ω及12640W,較1979年(nián)試驗結果分(π♣fēn)别減少(shǎo)和(hé)增長(cháng)了(le)-20.4%和(hé)+30.0%α±。轉子(zǐ)直流電(diàn)阻也(yě)下★∞(xià)降了(le)3.1%。初步認定發電(diàn)&€α機(jī)轉子(zǐ)繞組存在匝間(jiān)短( αduǎn)路(lù)現(xiàn)象,但(dàn)尚未下(xià)定論,在1988~1990年(n± ián)間(jiān),縮短(duǎn)試驗周期進行(xíng)測試,其結果見(jiàn)表1-÷ε±5及表1-6。
試驗日(rì)期 | 1979 | 1980 | 1983 | 1988 | 1989 |
損耗(P)
變化(huà)率△P(%) |
9720 | 9700 | 9984 | 12640 | 13120 |
-0.2 | +2.7 | +30.0 | +35 | ||
阻抗(Z)
變化(huà)率△Z(%) |
2.75 | 2.72 | 2.70 | 2.19 | 2.10 |
-1.1 | -1.8 | -20.4 | -23.6 |
轉速(r/min) | 400 | 700 | 1700 | 2300 | 3000 |
阻抗(Ω) | 1.98 | 2.06 | 2.07 | 2.09 | 2.05 |
損耗(W) | 17760 | 11680 | 11600 | 11600 | 11700 |
從(cóng)表1-5及表1-6中可(kě)見(jiàn),1979~₹✔1989年(nián)間(jiān),交流阻抗是(shì)逐年(nián)減少(shǎo),而損耗Ω↕∏§卻逐年(nián)增加;在不(bù)同轉速下(xià)的(γ$de)交流阻抗随轉速的(de)變化(huà)不(bù)大(dà),說(shuō)明♦¶(míng)轉子(zǐ)繞組短(duǎn)路(lù)為(₩≈φwèi)穩定性短(duǎn)路(lù)。